<samp id="ikci6"><dl id="ikci6"></dl></samp>
  • <th id="ikci6"></th>
        • 歡迎光臨寧波思承流體技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
          工業(yè)自動化技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)10余年專注于世界液壓品牌銷售!
          全國咨詢熱線:133-5598-4808
          當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊

          分析德國力士樂液壓泵磨損的原因

          時間:2021-04-07 15:25:36 來源: 點擊:

          一、力士樂液壓泵故障現(xiàn)象及故障原因分析

          檢查動臂油缸內(nèi)的泄漏情況。最簡單方法就是抬起吊桿,看是否有明顯下降。若下降明顯,則拆去油缸檢查,若磨損則更換密封圈。

          (1)檢查操作閥門。先清潔安全閥,檢查閥芯是否磨損,磨損后更換。如安全閥安裝不變,請檢查控制閥芯磨損情況。間隔限度通常是0。6毫米,磨損嚴重的要更換。

          (2)液壓泵壓力測量。若壓力偏低,就進行調(diào)整,但壓力仍然無法調(diào)整,說明液壓板栗磨損嚴重。通過檢測,液壓泵的壓力只有5_7MPa,比液壓系統(tǒng)的額定壓力要小得多。拆下液壓板軸后,發(fā)現(xiàn)軸套磨損,低壓區(qū)泵殼內(nèi)壁被齒輪嚴重“掃動”,側(cè)壁輕微磨損。

          可見,不能提升動臂皮帶負荷的主要原因如下:液壓泵有很大的磨損。低轉(zhuǎn)速下,板栗漏斗嚴重,高速下板栗壓力略有增加,但因泵磨損及內(nèi)部漏斗,板栗容積效率明顯下降,難以達到額定壓力。由于液壓泵長期工作,加劇磨損,油溫上升,造成液壓元件磨損,密封件老化損壞,失去密封能力,液壓油變質(zhì),醉后失效。

          液壓元件的選型不合理。動臂油缸體規(guī)格為70/40非標(biāo)系列,密封也是非標(biāo)部件,制造成本高,密封更換不便。動臂油缸直徑較小,系統(tǒng)定壓必然較高。

          (3)液壓系統(tǒng)設(shè)計不當(dāng)。如圖1所示,操縱閥與全液壓轉(zhuǎn)向器串聯(lián),安全閥設(shè)定壓力為16兆帕,液壓泵額定工作壓力為16兆帕。液壓泵經(jīng)常滿載或長期超負荷(高壓)工作,系統(tǒng)存在液壓沖擊,長時間不換油,液壓油受到污染,加劇液壓泵磨損,導(dǎo)致液壓泵栗殼爆裂(這是后來才發(fā)現(xiàn)的)。

          力士樂液壓泵
           

          二、改善與效果。

          (1)液壓系統(tǒng)設(shè)計的改進。經(jīng)多次論證,Zui后輪采用了先進的優(yōu)先閥和全液壓載荷感應(yīng)舵機,如圖2所示。該系統(tǒng)可根據(jù)轉(zhuǎn)向需求優(yōu)先分配流量。負荷和轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)速均可保證足夠的供油,其余的可供工作裝置在回路上使用,從而消除了因轉(zhuǎn)向回路供油過多而造成的動力損失,提高了系統(tǒng)效率,降低了液壓泵的工作壓力。

          優(yōu)化動臂油缸及液壓泵的設(shè)計,降低系統(tǒng)的工作壓力;經(jīng)優(yōu)化計算,標(biāo)準系列80/4a型液壓泵的排量由10ml/i提高到14ml/r,系統(tǒng)設(shè)置的動臂油缸壓力達到14MPa,滿足了動臂油缸的升力和速度要求。

          在使用過程中,還應(yīng)注意裝載機的正確使用和維護,定期加換液壓油,保持液壓油清潔,加強日常檢查和維修。

          在線客服
          聯(lián)系方式

          熱線電話

          18968239552

          上班時間

          周一至周五

          公司電話

          0574-87053679

          在線客服
            <samp id="ikci6"><dl id="ikci6"></dl></samp>
          • <th id="ikci6"></th>